山东杰鲁特环保科技有限公司作者
杰鲁特和江苏一化工企业达成协议,为其高浓度染料废水处理项目打造专属工艺方案!
江苏某化工有限公司主要采用化学合成工艺生产发散性染料等产品。由于生产过程中产生大量的高COD、高氨氮和高色度废水,如果处理不达标将会对周围环境造成严重污染。该公司已建一座3000m3/d的废水处理站,但由于该厂产量增加及染料产品变化,产生的废水污染物浓度升高,原有工艺处理能力和效果有限,无法达到排放要求。

杰鲁特收集资料,并展开技术分析,了解到原工艺是将高浓度废水与低浓度废水混合后进行处理,致使后续工艺的有机负荷承载过大,同时该废水的COD、氨氮很高,现有的处理工艺无法使出水水质达到接管标准。染料废水可生化性差,原有的生化系统处理效果不明显,故需进行升级改造。
杰鲁特分析原工艺运行弊端,利用多年积攒的丰富经验,对工艺进行改造梳理:
相较于原有工艺单一的废水收集处理方式,改造后采用分质分流的收集处理方式。同时将部分高浓度的含氮废水预先采用脱氨膜系统处理,可将染料废水的氨氮降至100mg/L以下,混合后的废水经过氨吹脱法和硝化反硝化处理后,其氨氮能达到出水标准。混合后的高浓度废水再经过铁碳微电解和芬顿反应高级氧化进行预处理,相对改造前的铁碳芬顿池,改造后的铁碳芬顿池更换了新的铁碳填料和铁碳比,并通过小试计算出了芬顿反应中FeSO4和H2O2的最佳投加比例。改造后的前段预处理工艺对COD的去除率比原工艺提高了30%,极大地缓解了后续生化系统的处理压力。
改造后的生化系统采用厌氧+缺氧+厌氧+两级好氧的工艺组合方式。由于分散性染料在水中呈溶解度极低的非离子状态,且废水可生化性极差,故现有工艺选择ABR+微氧池+UASB的厌氧工艺组合,以加强其厌氧作用,强化水解酸化效果,提高废水可生化性,以利于后续好氧处理。相较于原工艺的A/O生化系统,改造后的生化系统对COD的去除率提高了50%。同时,为使好氧池出水指标进一步降低,在末端采用了后芬顿+UV紫外催化氧化的深度处理工艺,保证出水稳定达标排放。

全年征稿/资讯合作
联系邮箱:[email protected]
- 版权与免责声明
- 1、凡本网注明"来源:环保在线"的所有作品,版权均属于环保在线,转载请必须注明环保在线,http://gsrxyx.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 2、企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 3、本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 4、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
产品推荐更多>>
-
型号:
-
型号:F1200G07.
-
型号:350x330
-
型号: